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玉柴柴油机备件-春兰125-2摩托车的配气正时安装位置详解断裂气门摇臂怎么拆

来源:应急救援装备网  作者:蓝品汇优采云   2024-05-02 阅读:161

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一辆春兰125--2摩托车如图1所示行驶了12000多公里后,因缺油导致凸轮轴严重磨损。 维修人员在更换时修正了气门正时,导致进排气门碰撞,导致气门故障。 导管破损。

由于没有原厂配件,只能更换为国产缸盖总成。 更换气缸盖后,奇怪的事情发生了。 发动机一启动,运行一段时间,气缸内就有异常声音,然后就熄火了。

发动机拆开检查后发现,进排气门有相互碰撞的痕迹。 阀门弯曲后未及时回位,与活塞顶部相撞。 维修人员仔细检查了机器配风正时的安装位置,没有发现异常。 更换了进排气门和活塞,但故障依旧。 用户向维修站投诉并要求换新车。

气门摇臂断裂

接到电话后,我赶到江都郊区的维修站,询问维修工检查车辆的情况。 重新检查发动机配气正时,将曲轴旋转至左右缸压缩冲程末端位置,检查磁电机飞轮上的“|TL”和“|TR”左侧刻线是否与左曲轴箱盖。 正时链轮上的指示孔标记,以及正时链轮两侧相对于气缸盖上平面的刻线,如上图和下图所示,都是准确的。 表明左右缸曲轴压机安装没有变化且正好180°,配气正时安装位置也没有异常。

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第一步:首先检查气门是否撞击活塞,或者进、排气门是否相互碰撞。 拆下火花塞船舶电子与信息设备保养,将一根直径为2mm的电工保险丝插入燃烧室,缓慢转动曲轴,使活塞经过上止点,然后尝试拔出保险丝。 测量活塞压下的熔丝厚度为1.8mm,说明活塞顶与气门之间的间隙适中。

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第二步:拆开气缸盖,拆开进、排气门,检查气门杆与气门导管孔的配合间隙。 结果:进气侧0.025mm,排气侧0.045mm,均在正常范围内。 将进、排气门旋入气门导管孔内,并上下运动,无任何迟滞现象。

拆下油泵,检查油泵的出油量。 未发现异常,说明机器润滑系统不存在安全隐患。 仔细识别油箱内的汽油船舶配件,并释放部分汽油到其他车辆上进行试运行。 一切正常,说明车辆汽油没有异常。 要找出阀门相互碰撞的真正原因,看来唯一的办法就是采用物理修复的方法。

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第三步:请维修工找到8个尺寸相近的M8螺栓、螺母,按照装配要求将凸轮轴、正时链轮、摇臂座总成与缸盖总成临时装配并紧固。 用高度块垫高气缸盖总成,以便于观察进、排气门的开闭情况。

用柔软的棉布垫住气缸盖的上表面。 使用大的平坦表面来固定正时链轮。 以气缸盖上表面为支点气门摇臂断裂,缓慢转动凸轮轴和气门摇臂,使左右气缸进排气。 门根据正常气门正时打开和关闭。 当排气门打开后尚未关闭时,进气门提前打开,导致进气门顶端面与排气门锥面碰撞,最终故障再次出现。

原来为国产摩托车配套的发动机缸盖燃烧室呈半球形。 进气门座与气缸盖燃烧室半球中心之间的夹角为24°。 排气门座与气缸盖燃烧室半球中心之间的夹角为24°。 如图4所示,角度为29°。进、排气门座阀线均在半径为R27.5mm的圆弧线上,气缸盖底平面与气缸盖底面之间的圆弧面高度半球形燃烧室为11.5毫米。

实际加工时气门摇臂断裂,16mm(即27.5mm-11.5mm)的空间尺寸是由机床加工中心的计算机控制的。 要求在初始处理时必须将0位校准并输入计算机。 如果实际操作时没有调零,或者加工刀具损坏,或者夹具底面有异物,都会产生加工误差,使进、排气门相对圆弧的垂直线缩短。 R27.5的中心,从而缩短进、排气门之间的距离和中心角,使进、排气门片提前碰撞(图纸设计中,气门与活塞顶不会碰撞,如图)以下)。

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询问修理工后得知,该缸盖原来是从修理配件市场购买的,明显是假冒配件。 如下图所示更换正品气缸盖,并按上述方法组合验证配气正时。 未发现阀门碰撞。

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拆下总成,按照总成要求重新安装发动机,如下图重新调整气门间隙,启动车辆,行驶10公里左右。 发动机运转正常,进排气门相互碰撞的特殊故障终于排除。

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由于此类故障属于零件加工质量问题,因此很难分析和确定故障原因。 维护人员可以从故障排除的整个过程中得到一些启发。

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